專業(yè) | 350MW超臨界機組冷態(tài)啟動全負荷脫硝控制策略
為積極響應國家生態(tài)文明建設要求,持續(xù)實施大氣污染防治行動,滿足國家和地方環(huán)保政策要求,依據(jù)《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)、《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)相關要求,積極改善環(huán)境質(zhì)量,實現(xiàn)機組啟動過程全負荷脫硝,本文對機組冷態(tài)啟動過程進行分析,以提升SCR入口煙溫為原則,通過優(yōu)化運行操作,改變機組啟動過程中鍋爐各受熱面吸熱量分配,對啟動過程中全負荷脫硝控制策略進行了研究。
2設備概述
華能荊門熱電1、2號鍋爐為東方 鍋爐廠生產(chǎn)的350MW超臨界直流鍋爐,為超臨界壓力、一次中間再熱、變壓運行、單爐膛、平衡通風、采用低NOx旋流式、前后墻對沖布置燃燒器,每臺爐配置五臺冷一次風正壓中速直吹式制粉系統(tǒng),鍋爐點火方式為等離子點火。每臺機組配置一臺100%B-MCR汽動給水泵,兩臺機組共用一臺30%B-MCR容量的定速電動給水泵。鍋爐的啟動系統(tǒng)為不帶再循環(huán)泵的大氣擴容式啟動系統(tǒng),機組配置容量為35%BMCR一級大旁路系統(tǒng)。鍋爐尾部煙道采用雙煙道結構,其中低溫再熱器布置于前部煙道,低溫過熱器、省煤器布置于后部煙道,再熱汽溫度采用煙氣擋板輔以微量噴水作為調(diào)節(jié)手段。脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)方式進行脫硝處理,脫硝催化劑設計運行溫度為295~430℃。1、2號鍋爐分別于2017年5月、2016年12月分別完成超低排放改造,現(xiàn)階段執(zhí)行的環(huán)保污染物控制標準為:NOx≤50mg/Nm3、SO2濃度≤35mg/Nm3、粉塵濃度≤10mg/Nm3。
3機組啟動過程中全負荷脫硝控制策略
機組啟動全負荷脫硝總體控制策略為:改變鍋爐各受熱面吸熱分配,提高SCR入口煙溫。采取的主要控制措施有:
1)提高給水溫度;
2)提高煙氣溫度;
3)提高蒸汽溫度;
4)加強并網(wǎng)后各參數(shù)精細化調(diào)整。
以下分析選取2017年3月16日、2017年7月5日2號機組兩次冷態(tài)啟動過程進行對比分析。
3.1提高給水溫度
由于本廠無臨機加熱系統(tǒng),2017年7月5日#2機組啟動采用臨機4段抽汽供本機除氧器對給水進行加熱。為確保#2機組除氧器有足夠的汽源,機組啟動過程中始終保持臨機負荷在300MW以上,同時采取了電泵開機、啟動過程中及時退出A磨暖風器、切換空預器吹灰汽源等措施,進一步減少了輔汽的消耗,為除氧器加熱創(chuàng)造了有利條件。開機過程中始終維持約21%BMCR的啟動流量(230T/H左右),確保了給水溫度較高且穩(wěn)定的水平,啟動階段水冷壁金屬溫度均勻、無偏差。中速暖機期間隨機投入高低加系統(tǒng),在機組并網(wǎng)前適當延長了機組3000RPM暖機時間,確保了給水溫度的持續(xù)上升。鍋爐點火前給水溫度達到99.2℃,整個升溫、升壓過程中始終維持在120-130℃之間,機組并網(wǎng)前達到了132℃。下表1為2017年3月16日、7月5日#2機組冷態(tài)啟動給水溫度對比分析。
表1給水溫度控制情況
3.2提高煙氣溫度
3.2.1提高爐膛出口煙溫
鍋爐點火至并網(wǎng)期間維持較小的鍋爐風量,開機過程中始終維持約40%BMCR的鍋爐總風量,通過關小各層燃燒器二次風擋板及燃盡風擋板,燃燒穩(wěn)定后逐步全開A層燃燒器二次風擋板,抬高爐膛火焰中心。機組沖轉后、并網(wǎng)前,不退出一級大旁路系統(tǒng),進一步增加燃料量,通過旁路來控制蒸汽參數(shù),從而進一步提高了爐膛出口及SCR入口煙溫,但燃料的增加應以主蒸汽溫升速率不超限、鍋爐不轉態(tài)為原則進行控制。下表2為2017年3月16日、7月5日#2機組冷態(tài)啟動爐膛出口煙溫對比分析。
表2爐膛出口煙溫控制情況
3.2.2改變尾部煙道受熱面吸熱分配
鍋爐點火后,保持再熱側煙氣擋板全開、過熱煙氣擋板全關,在機組并網(wǎng)前始終保持此方式不變,通過減小省煤器、低溫過熱器受熱面吸熱量,增加低溫再熱器受熱面吸熱量,逐步提高脫硝入口煙氣溫度。下表-3為2017年3月16日、7月5日#2機組冷態(tài)啟動低溫再熱器、省煤器出口煙溫對比分析。
表3低溫再熱器、省煤器出口煙溫控制情況
3.2.3提高主、再熱汽溫
由于我廠旁路系統(tǒng)為一級大旁路,汽機沖轉前再熱器處于無蒸汽流通狀態(tài),為防止因再熱器積水造成沖轉后再熱蒸汽溫度上升緩慢,在機組抽真空階段對再熱器進行抽真空,消除了再熱器系統(tǒng)積水,提高了沖轉后再熱汽溫的升溫速率。在機組暖機至并網(wǎng)過程中逐步將主蒸汽提升至460℃左右,通過提高蒸汽溫度,減小蒸汽管道對煙氣的換熱,進一步提高SCR入口煙氣溫度。同時利用旁路系統(tǒng)維持較低且穩(wěn)定的主汽壓,提高暖機效果,避免汽機脹差超限,為機組并網(wǎng)后主、再汽溫進一步提升及加負荷創(chuàng)造有利條件。同時在機組并網(wǎng)前,適當延長300rpm暖機時間,達到進一步提高煙溫的目的。下表4、表5為2017年3月16日、7月5日#2機組冷態(tài)啟動主汽溫、再熱汽溫對比分析。
表4主汽溫控制情況
表5再熱汽溫控制情況
3.2.4加強并網(wǎng)后各參數(shù)的精細化調(diào)整
4達到的效果分析
并網(wǎng)后操作的總體原則是保持各項操作的連貫性,維持并逐步提高SCR入口煙溫,防止煙溫突降造成SCR退出。并網(wǎng)前將小機沖至3000RPM備用,做好汽泵并電泵操作準備,并網(wǎng)后及時啟動第二套制粉系統(tǒng),將負荷升至50MW完成并汽泵操作;轉干態(tài)前繼續(xù)保持鍋爐啟動流量,轉干態(tài)后根據(jù)中間點溫度控制給水流量,調(diào)節(jié)過程中防止給水流量大幅度波動;隨著負荷上升,逐步投入高低加系統(tǒng),進一步提高給水溫度,當四抽壓力大于除氧器壓力時逐步退出除氧器加熱;并網(wǎng)后隨著燃料增加,當氧量低于6%以下時,逐步提高總風量;并網(wǎng)后再熱煙氣擋板以SCR入口煙溫不下降、低再管壁不超溫為原則進行控制。

責任編輯:售電小陳
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