因參數(shù)修改不當(dāng)導(dǎo)致機(jī)組脫硝系統(tǒng)NOx異常事件
1 事件經(jīng)過
2月16日,某機(jī)組調(diào)停結(jié)束點(diǎn)火并網(wǎng),14:05,負(fù)荷77MW,脫硝系統(tǒng)逐步投運(yùn)。14:45,操作員發(fā)現(xiàn)SCR出口A、B側(cè)NOX值同步變化,但與脫硫出口NOX值(數(shù)值變化平穩(wěn))相差30mg/Nm3左右。15:00,單元長聯(lián)系負(fù)責(zé)就地CEMS儀表的熱控人員至就地檢查后,被告知就地儀表參數(shù)檢查正常。單元長將集控顯示值及偏差情況告知熱控人員,熱控人員繼續(xù)檢查,并與運(yùn)行人員實(shí)時(shí)核對SCR出口A、B側(cè)NOX值正常,核對SCR出口A、B側(cè)NOX值與脫硫出口NOX值就地儀表參數(shù)正常,最后交待CEMS裝置于15日剛校驗(yàn)且正常,應(yīng)該是準(zhǔn)確的,并與運(yùn)行人員溝通待運(yùn)行觀察一段時(shí)間。在之后運(yùn)行調(diào)節(jié)過程中,運(yùn)行人員考慮到不宜過低控制脫硫出口NOX值,防止空預(yù)器堵塞等,適當(dāng)提高脫硫出口DCS上的NOX值,且按DCS上的NOX顯示值控制在正常范圍內(nèi)。
2月17日08:15,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)10號爐脫硫出口DCS上的NOX與SCR出口NOX偏差大(脫硫出口NOX值低于SCR出口NOX值40mg/Nm3左右),通知熱控人員進(jìn)行現(xiàn)場處理。14:00,在機(jī)組脫硫CEMS小室數(shù)采儀上的省發(fā)3.0平臺錄入煙氣流量比對數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)數(shù)采儀上送環(huán)保平臺的NOX數(shù)值超標(biāo),并與脫硫集控的DCS畫面顯示核對數(shù)據(jù)不相符。經(jīng)仔細(xì)檢查,15:30,發(fā)現(xiàn)DCS畫面上的NOX量程為0~400mg/m3(實(shí)際應(yīng)為0~400×1.53),導(dǎo)致DCS畫面上NOX顯示偏小。在線修改了爐脫硫出口CEMS中NOX量程為0~400×1.53mg/m3,核對DCS上NOX顯示值與就地實(shí)際測量值相符合。事后查詢送環(huán)保平臺的NOX時(shí)均值稍超100mg/Nm3以上連續(xù)運(yùn)行10個(gè)小時(shí),共累計(jì)超限運(yùn)行14小時(shí)。
2 原因分析
查詢熱控記錄發(fā)現(xiàn),去年12月7日,爐脫硫出口CEMS裝置(四組份)SO2通道壞,因無備件,于是更換成三組份裝置。由于兩套裝置SO2、NO輸出量程不同,設(shè)備管理部通知維護(hù)部需修改量程。熱控三班人員將就地CEMS中NO量程改為0~400mg/m3,SO2量程改為0~600mg/m3。熱控二班人員在線修改脫硫出口CEMS中NOX、SO2量程。其中NOX量程由0~1530mg/m3更改為0~400×1.53mg/m3,SO2量程由0~1200mg/m3更改為0~600mg/m3。同時(shí)將SO2數(shù)據(jù)庫離線系數(shù)作同步修改,而NOX數(shù)據(jù)庫離線數(shù)據(jù)改為0~400mg/m3(未乘上1.53系數(shù))。核對確認(rèn)修改后相應(yīng)點(diǎn)參數(shù)顯示與實(shí)際就地?cái)?shù)據(jù)相符合。因機(jī)組當(dāng)時(shí)處于運(yùn)行狀態(tài),未進(jìn)行下裝。
12月8日,機(jī)組解列調(diào)停。12月10日熱控二班人員根據(jù)技術(shù)聯(lián)系單(編號A-09-2015-LF-010,名稱:爐脫硫凈煙氣CEMS修改量程有關(guān)事宜)補(bǔ)充刪除畫面上CO參數(shù)顯示,并下裝。因12月7日離線修改的NOX量程為0~400mg/m3,造成在線的NOX量程由0~400×1.53mg/m3變?yōu)?~400mg/m3。導(dǎo)致實(shí)際NOX測量值與DCS畫面顯示值產(chǎn)生偏差。
根據(jù)事件過程分析認(rèn)為,熱控人員將機(jī)組NOX數(shù)據(jù)庫離線數(shù)據(jù)改為0~400mg/m3,未乘上1.53系數(shù)造成修改的數(shù)據(jù)出錯(cuò);在停機(jī)后對離線修改過的參數(shù)進(jìn)行了下裝時(shí)未進(jìn)行核對;在開機(jī)后未對修改的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場核對確認(rèn)。
運(yùn)行人員對NOX參數(shù)異常敏感性不足。發(fā)現(xiàn)脫硫出口DCS上的NOX與SCR出口的NOX數(shù)據(jù)偏差大,而對熱控人員檢查交待正常后未深入追究,對發(fā)現(xiàn)的問題、缺陷均未在運(yùn)行日志上交待;缺陷未處理好未要求熱控人員繼續(xù)處理,也未向上級匯報(bào);對SCR出口A/B側(cè)NOX值未控制在100mg/Nm3以內(nèi)導(dǎo)致NOX值長時(shí)間超標(biāo)。
另外,2月16日脫硝投運(yùn)后,熱控人員對脫硫出口DCS上的NOX與SCR出口的NOX數(shù)據(jù)偏差大未處理好,未及時(shí)匯報(bào);對環(huán)保數(shù)據(jù)異常、數(shù)據(jù)偏差重視不夠?qū)е峦馑铜h(huán)保平臺的NOX值長時(shí)間超標(biāo)。
事件暴露出運(yùn)行人員與熱控人員對環(huán)保數(shù)據(jù)異常、偏差重視度不夠。對存在的問題沒有開展數(shù)據(jù)異常分析,對數(shù)據(jù)異常、偏差未進(jìn)行綜合分析。熱控人員未嚴(yán)格執(zhí)行工程師站邏輯修改管理制度,下裝前未核對修改數(shù)據(jù)的正確性,邏輯下裝后未實(shí)行動態(tài)跟蹤管理。運(yùn)行人員對維護(hù)熱控設(shè)備分工不熟悉。運(yùn)行人員不了解DCS上的數(shù)據(jù)處理和就地CEMS數(shù)據(jù)歸屬不同班組負(fù)責(zé)。
3 防范措施
熱控專業(yè)加強(qiáng)邏輯參數(shù)修改操作的規(guī)范性,對就地設(shè)備與DCS系統(tǒng)中的熱控參數(shù)量程修改和下裝的檢查。對同一工作票中不同分工執(zhí)行的修改內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行溝通核查,并對運(yùn)行中存在偏差異常的測點(diǎn)參數(shù)及時(shí)進(jìn)行分析處理,此外:
1)嚴(yán)格執(zhí)行工程師站邏輯修改管理制度。對重要參數(shù)修改、邏輯下裝操作實(shí)行動態(tài)跟蹤管理,確保修改后的數(shù)據(jù)正確。
2)運(yùn)行部學(xué)習(xí)、熟知設(shè)備分工,確保準(zhǔn)確通知到對應(yīng)的維護(hù)班組,提高異常處理的準(zhǔn)確性、高效性。維護(hù)部、運(yùn)行部制定環(huán)保數(shù)據(jù)異常分析處置規(guī)定。
3)提高對環(huán)保設(shè)施、數(shù)據(jù)的重視,重要環(huán)保參數(shù)的異常需建立相應(yīng)的短信告警系統(tǒng)。

責(zé)任編輯:仁德財(cái)
- 相關(guān)閱讀
- 火力發(fā)電
- 風(fēng)力發(fā)電
- 水力發(fā)電
- 光伏太陽能
-
重新審視“雙循環(huán)”下的光伏行業(yè)
2020-11-02光伏行業(yè),光伏技術(shù),光伏出口 -
能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中火電企業(yè)的下一程
2020-11-02五大發(fā)電,火電,煤電 -
國內(nèi)最高額定水頭抽蓄電站2#引水上斜井滑?;炷潦┕ろ樌瓿?/a>
2020-10-30抽水蓄能電站,長龍山抽水蓄能電站,水力發(fā)電
-
能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中火電企業(yè)的下一程
2020-11-02五大發(fā)電,火電,煤電 -
資本市場:深度研究火電行業(yè)價(jià)值
2020-07-09火電,火電公司,電力行業(yè) -
國家能源局印發(fā)2020年能源工作指導(dǎo)意見:從嚴(yán)控制、按需推動煤電項(xiàng)目建設(shè)
2020-06-29煤電,能源轉(zhuǎn)型,國家能源局
-
高塔技術(shù)助力分散式風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)
2020-10-15分散式風(fēng)電,風(fēng)電塔筒,北京國際風(fēng)能大會 -
創(chuàng)造12項(xiàng)世界第一!世界首個(gè)柔性直流電網(wǎng)工程組網(wǎng)成功
2020-06-29?清潔能源,多能互補(bǔ),風(fēng)電 -
桂山風(fēng)電項(xiàng)目部組織集體默哀儀式
2020-04-08桂山風(fēng)電項(xiàng)目部組織